我公(gōng)司助力焦頁(yè)29-S6HF井順利完鑽

鑽完井液技(jì )術服務(wù)部

2021年7月26日,我公(gōng)司服務(wù)的焦頁(yè)29-S6HF順利完鑽,完鑽井深4338m,油基鑽井液進尺2073m,水平段長(cháng)1581m,鑽井周期14天,設計周期48天,較設計周期縮短34天,為(wèi)甲方大大節約了作(zuò)業成本。

焦頁(yè)29為(wèi)江漢油田部署的4口加密井平台,與鄰井和焦頁(yè)2平台,距離很(hěn)近且屬同一目的層作(zuò)業,存在極高的防碰風險。鄰井均已壓裂投産(chǎn),地層應力遭到破壞,井下極其複雜,易産(chǎn)生漏失及井壁失穩風險,對鑽井液的防塌防漏等性能(néng)提出了更高的要求。

焦頁(yè) 29-S6HF井剛開鑽采用(yòng)的是其他(tā)公(gōng)司的油基鑽井液作(zuò)業,鑽進560m至井深2825m後,起鑽途中(zhōng)出現挂卡,反複通井、劃眼,遇阻嚴重;同時井底返出大量掉塊,最高一次達到4m3,垮塌物(wù)較大,不易破碎。結合現場情況,判斷井壁已經垮塌,同時處理(lǐ)難度較大且風險高,此時鑽進及處理(lǐ)井下複雜已經耗時27天,甲方公(gōng)司綜合分(fēn)析後認為(wèi)現井眼不能(néng)滿足後續作(zuò)業,決定填井側鑽,同時更換為(wèi)我公(gōng)司油基鑽井液體(tǐ)系作(zuò)業。

我公(gōng)司接到甲方通知後,公(gōng)司領導高度重視,第一時間組織技(jì )術專家進行會上讨論,分(fēn)析該區(qū)塊及鄰井資料,制定針對性的技(jì )術方案。同時派遣技(jì )術專家及專業技(jì )術人員前往現場協同作(zuò)業。現場作(zuò)業期間,技(jì )術人員實時監測鑽井液性能(néng),觀察井下返出情況,并根據現場實際作(zuò)業需要及時配合大量室内小(xiǎo)實驗對鑽井液性能(néng)進行維護和調整,保障井下安(ān)全。鑒于鄰井已壓裂投産(chǎn),地層應力遭到破壞,井下易發生漏失及井壁失穩。在性能(néng)方面作(zuò)出針對性調整,在保證鑽井液流變性良好的前提下,提高鑽井液的穩定性和封堵性,破乳電(diàn)壓保持在1200V以上,粘切穩定波動小(xiǎo),高溫高壓濾失量低,保證了井壁的穩定,降低井下複雜風險的發生。

鑒于鄰井已壓裂投産(chǎn),地層應力遭到破壞,井下易發生漏失及井壁失穩。我公(gōng)司利用(yòng)與中(zhōng)海油田服務(wù)股份有(yǒu)限公(gōng)司聯合開發的VirtualMud鑽井液流變學(xué)軟件,實時模拟計算井底ECD值和攜砂效率,根據模拟計算結果,及時調整泥漿性能(néng),通過準确控制ECD,有(yǒu)效預防了井漏的發生。同時提高鑽井液的穩定性和封堵性,破乳電(diàn)壓保持在1200V以上,粘切穩定波動小(xiǎo),高溫高壓濾失量低,保證了井壁的穩定,有(yǒu)效降低了井漏及井壁坍塌風險的發生。

現場作(zuò)業期間,甲方為(wèi)了提高封堵效果,對比使用(yòng)了其它公(gōng)司的封堵材料,發現我公(gōng)司封堵劑産(chǎn)品,封堵效果立竿見影,振動篩返出明顯無異常,起下鑽也順暢,為(wèi)後續順利完鑽打下了“夯實”的基礎。該井于8月1日順利固完井,标志(zhì)着我公(gōng)司鑽井液及固井水泥漿技(jì )術在針對複雜地層防漏、防塌等方面具(jù)有(yǒu)着“紮實”的技(jì )術功底!